刚花几十亿买了人家的生产线,扭头人家就跟你说:不好意思啊,这玩意儿我们淘汰了。 那时候是1998年,咱们国家急缺一种叫“己内酰胺”的东西。 这名字听着拗口,但它生产出来的尼龙,从衣服裤子到轮胎渔网,哪哪都离不开。 1998年那会,国内己内酰胺产量只有12.04万吨,可咱们一年要消耗27.2万吨,一半以上都得花高价从国外进口,进口依存度高达55.74%。人家攥着技术,想抬价就抬价,想断供就断供,咱们连反驳的底气都没有。 为了摆脱这种被动,国家咬牙拿出几十亿,从国外引进了己内酰胺生产线,满心以为能就此打破垄断,解决“卡脖子”的难题。 可谁能想到,咱们掏心掏肺花钱买技术,换来的却是人家的敷衍和算计。生产线刚安装调试完,还没正式量产,对方就轻飘飘扔来一句:不好意思,这套设备我们已经淘汰了,后续的技术支持和催化剂,我们也没法提供了。 直到后来,有位老工程师带着放大镜爬上设备,在反应器内壁的铭牌角落,发现了一行模糊的小字:1992年产,1998年翻新。 这才恍然大悟,我们花几十亿买的,根本不是什么先进设备,就是人家淘汰了十年的二手货,连配套的催化剂都早过了保质期。 他们紧接着抛出新一代低成本技术,用白菜价往中国市场倾销己内酰胺,把咱们仓库里用旧设备生产的残次品,直接逼成了废品,一套组合拳下来,咱们不仅亏了几十亿,还依旧没能摆脱对进口的依赖。 这事说出来挺憋屈,但也给咱们敲了个警钟:核心技术从来都买不来、求不来,人家就算把淘汰的设备卖给你,也绝不会把真正的核心机密交给你。 被逼到绝境的我们,彻底放下了“花钱买技术”的幻想,国家立刻组织中国石化石科院等科研单位,由闵恩泽院士牵头,组建了专门的研发团队,下定决心要搞出自己的己内酰胺技术。 那时候的研发有多难,现在想起来都让人揪心。咱们在这一领域几乎是一片空白,没有成熟的技术参考,没有现成的经验可以借鉴,甚至连一些基础的实验数据都得从零开始积累。 科研人员们泡在实验室里,日复一日地做试验,有时候为了攻克一个催化剂失活的难题,要连续奋战几个月,经历上千次失败,分析上万个数据,哪怕一次次被推倒重来,也从来没有放弃。 孙斌、宗保宁等一批科研人员,一头扎进研发里,有的甚至年近退休还坚守在一线,哪怕身患重病,手术前还在沟通工作,手术后第一时间关心装置运行情况。 功夫不负有心人,经过十几年的潜心攻关,我们终于迎来了突破。2003年,石科院自主研发的环己酮氨肟化成套技术首次实现工业应用,这是咱们国家己内酰胺技术从“0到1”的跨越。 这套技术比当年引进的淘汰设备先进太多,不仅投资减少70%,能耗降低58%,废气排放量更是减少了99.5%,彻底解决了引进技术污染重、成本高的难题。 咱们的技术不仅打破了国外垄断,还一步步实现了反超。后来,科研团队又攻克了高品质己内酰胺的难题,让国产己内酰胺达到国际优等品水平,满足了高速纺等高端需求,彻底摆脱了高端产品依赖进口的困境。 到2024年,我国己内酰胺产能达到650万吨,全球市场份额超过65%,一跃成为世界第一生产国,当年转让我们淘汰设备的国外公司,甚至已经退出了己内酰胺领域。 回头再看1998年那场“骗局”,虽然让我们付出了沉重的代价,但也倒逼我们走上了自主创新的道路。 这一路走来,我们终于明白,一个国家的工业强大,从来都不是靠花钱买出来的,而是靠一代又一代科研人员的坚守和付出,靠自主创新一点点拼出来的。 从被卡脖子到全球领先,己内酰胺的突围之路,不仅是我国化工产业发展的一个缩影,更印证了一个道理:唯有自主创新,才能掌握自己的命运。 MCN双量进阶计划
